一、现场存在的问题
吉林建龙热轧厂1450mm板带轧机460#油膜润滑油是粗轧、精轧支承辊轴承润滑油,它主要是给油膜轴承润滑和降温。
目前,油膜油箱存在进水情况,主要是精轧油膜润滑站,精轧有两个润滑站分为机前、机后油膜润滑,机前、机后各有两个油箱,机前每个油箱容量是50m³ ,机后每个油箱容量是40m³。目前油膜油箱48小时进水量约630升。由于油脂中含有大量的水,无法保证支承辊轴承良好的润滑和降温作用,导致支承辊轴承温度高。现在只能使用最原始的办法:润滑油使用一周后利用检修停机时间,手动放出一部分水,但是每次放水都会有一部分油脂夹杂在水中被放出。
二、净化过程
1、静置油箱的净化
环境:地下室40 m³油箱,大概装30 m³左右油量,油中大量含水,油品已经乳化。地下室温度35度左右。
流程:
(1)2015年6月15日下午3点到达现场,进行设备安装调试,进出油口分别临时安装在油箱顶部。
(2)2015年6月16日早9点整, 正式开始净化,设备启动15秒左右开始陆续排水。
排水结果:水清,水量大约40秒左右流出600毫升水。启动10分钟后停机进行调整,调整后,出水量大约18秒流出600毫升水,设备工作正常。进水水量高于70%时,设备震动逐渐增大。中午12点30分到18点30分,共运行6小时。出水量为油箱高度4格,大约1吨水。
(3)2015年6月17日早7点10分现场职工在油箱底部进行放水,放水后设备启动,水量保持18秒大约流出600毫升水,早9点对现场职工进行操作培训。20点停机,工作正常。
(4)2015年6月18日早7点10分 油箱放水含油,设备启动,水量保持18秒大约流出600毫升水,下午1点钟,出水量减少,40秒大约流出600毫升水,19点30分停机,工作正常。
(4)2015月6月19日早8点,油箱底部放水含油,设备启动,出水量1分钟大约600毫升水,设备运行正常,下午3点对现场员工进行培训,设备筒壁上清出大量油泥。17点钟正式停机。
2、对静置油箱的净化效果
对净化前的460润滑油取样经过化验,含水量太大已经超过了检测数值,无法显示数值。
使用唐山睿泽科技有限公司ROP50-AW01离心式净油机来净化460润滑油。6月17日上午9点正式开始净化,每天约净化10小时,大约净化出大约3.5吨左右的水。6月19日上午9点取样化验,净化后取样化验后的结论是:
油膜油脱水后水质含油量6.99mg/L;
油膜油净化后油膜油含水量 51661mg/L(标准值可见痕迹);
抗乳化性120分钟无法分离(标准值30分钟无法分离。油品已乳化);
清洁度NAS12 。
3、本油箱投运后的状况
本油箱经过静置净化后,于2015年6月23日系统检修完毕后投入运行,6月24日开机净化2小时,油箱液面未见增加,6月25日开机净化8小时,油箱液面略有降低,说明本净油机能够在短时间内将系统中新增加的水分完全分离出来,能够满足现场使用要求。
吉林建龙钢铁有限公司轧钢厂
2015年6月26日 |